——唐山贝氏600m3高炉112m2烧结工程
唐山贝氏600m3高炉112m2烧结设备及工艺管道安装工程位于唐山贝氏钢铁(集团)有限公司院内,机电公司主要承担600m3高炉及112m2烧结工艺管道、设备安装工程。此项工程工艺管道生产工艺复杂且大多数采用国外先进技术,设计环节严重拖期。管道从地下到高空多层次布置,因厂房内交叉施工较多、物流量大,给现场拼装质量带来了很大的难度。技术人员发扬“工匠”精神,以确保质量为前提,每个环节都精心、精细施工,从材料入场开始就进行严格的把控质量,进行抽样检测,严格审核质量合格证书、性能检验报告等,同时按设计图纸要求的遍数和厚度严格对管道进行防腐涂料的喷涂,最终确保实现焊口射线探伤合格率99%,系统试压一次合格率90%系统吹扫合格率100%,所有管道试压一次成功。除尘管道回收系统围绕炉体设置了直排、侧排、顶吸三位一体的立体吸尘设施,管道高低错落从地面直达70米高度,包括了直径240-4800毫米的各种类型的钢板卷管。由于管径大、壁薄、易变形,很难保证施工质量。对此,施工技术人员提出“组装要准,选车要准, 成功率一定要达100%”的质量目标。
项目采用人工除锈,对预留焊口进行防腐处理,钢板制作时,考虑焊接收缩量,钢板切割后,用手动磨光机进行精细处理,确保制作精度。卷制过程中及时清扫剥落下的氧化皮,以免产生压痕和损坏设备,并采用电脑放样排版,加强现场焊接人员的技术考核,确保了弯头和异形管几何尺寸的精确度和准确度,焊接完成后及时进行外观检查及探伤,最终实现了所有焊口焊接100%一次成功,圆满完成了除尘管道的高质量安装任务;液压润滑管道长约35公里,全部采用氩弧焊焊接,施工时对管道内洁净度的要求很高,必须达到6级精度,项目人员对可能引起爆炸的火源进行严格控制,加强厂房内通风,将厂房内可能产生的可燃气体及时排出,确保质量的同时保证安全。施 工技术人员严把质量关,从源头上对质量进行预控,严控材料质量和施工工艺,大大节省了油管道循环冲洗时间,满足了系统调试要求。
回想起征战的日日夜夜,中冶天工的建设者们豪情满怀,正迈着坚定的步伐,奔赴在建设祖国的道路上……
(新媒体责编:wa12)
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